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技術(shù)燃用貧煤、無煙煤鍋爐及鋼球磨系統(tǒng)節(jié)能改造措施
作者:admin 發(fā)布日期:2017/6/13 關(guān)注次數(shù): 二維碼分享

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1.鋼球磨襯板更換

鋼球磨煤機(jī)隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,其襯板的磨損越來越嚴(yán)重,到一定程度將影響其帶球能力,使磨煤機(jī)出力降低。

因此需在機(jī)組檢修時(shí)對襯板厚度等進(jìn)行測量,摸索其磨損規(guī)律,根據(jù)機(jī)組檢修周期、費(fèi)用等情況制定更換計(jì)劃,并按計(jì)劃及時(shí)更換,使磨煤機(jī)的出力不因襯板原因受到太大影響,確保制粉耗電率在合理范圍。


2.鋼球磨襯板改造

鋼球磨煤機(jī)襯板的型式對磨煤機(jī)的出力有較大影響,不同型式的襯板其帶球能力不同,適應(yīng)的鋼球規(guī)格不同。對于運(yùn)行實(shí)踐證明其帶球能力差的襯板,應(yīng)擇機(jī)對其進(jìn)行換型改造,以提高磨煤機(jī)的出力。如進(jìn)行小鋼球改造的,一般需同時(shí)更換合適的節(jié)能型襯板,以確保其節(jié)電效果。


3.鋼球裝載量及級配優(yōu)化改造

按照設(shè)計(jì),一般鋼球磨煤機(jī)初始狀態(tài)添加的是直徑50、60、70mm按照一定比例組合的鋼球,正常運(yùn)行后補(bǔ)加的鋼球是較大直徑的鋼球。為獲得最佳鋼球裝載量需進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn)。目前,一些科研機(jī)構(gòu)或企業(yè),在進(jìn)行大量試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,提出了增加大、小球(80、30、25mm等)并優(yōu)化各規(guī)格球的比例,增加鋼球的硬度及耐磨性能,并大幅降低鋼球裝載量從而降低磨煤機(jī)耗電的方式。

其核心是大球?qū)⒋髩K或難磨的煤擊碎,小球增加研磨效果使細(xì)度合格煤粉比例增加,并使煤粉的均勻性提高,達(dá)到增加出力、降低電耗、降低鋼球耗量的目的。當(dāng)然,由于煤質(zhì)的不同,相關(guān)的比例是不同的,實(shí)際應(yīng)用過程中仍需進(jìn)行必要的試驗(yàn)。

珞璜、鶴崗等電廠在實(shí)施節(jié)能襯板改造、大小球級配與少球改造的同時(shí),還配合對磨煤機(jī)進(jìn)行了提升轉(zhuǎn)速的改造,轉(zhuǎn)速提升后,在降低制粉單耗的同時(shí),可以保持磨煤機(jī)出力不降或少下降。


4.防止鍋爐結(jié)焦的改造

燃用無煙煤、貧煤的鍋爐,為滿足低負(fù)荷穩(wěn)燃的要求,部分設(shè)有衛(wèi)燃帶。在運(yùn)行過程中,由于煤質(zhì)的變化,鍋爐結(jié)焦的問題會凸顯出來,既影響鍋爐的安全性,也由于排煙溫度升高而影響經(jīng)濟(jì)性。為解決這一問題,一般情況下在進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整后仍不能解決的,需采取改造措施。

常用的改造措施有:增加吹灰器,增加水力沖焦及相關(guān)設(shè)施,在保證水循環(huán)正常的基礎(chǔ)上減少、優(yōu)化衛(wèi)燃帶的覆蓋面積。對于結(jié)焦的鍋爐,在機(jī)組檢修時(shí)需重點(diǎn)檢查水冷壁的高溫腐蝕情況,根據(jù)情況采取對應(yīng)的處理措施,如焊補(bǔ)等,嚴(yán)重時(shí)應(yīng)更換超標(biāo)的水冷壁管,并對相關(guān)區(qū)域進(jìn)行防腐噴涂。


5.鄰爐輸粉改造

適應(yīng)于中間貯倉式制粉系統(tǒng)。鍋爐啟動(dòng)過程中,為節(jié)約用油,希望早投粉,但啟動(dòng)制粉系統(tǒng)受到二次風(fēng)溫的影響,同時(shí)啟動(dòng)后乏氣排入爐膛上部,燃燒不充分,易引起鍋爐尾部受熱面積粉,存在鍋爐尾部二次燃燒的風(fēng)險(xiǎn)。采用鄰爐輸粉則在一定程度上既能滿足鍋爐啟動(dòng)過程初期對煤粉的需要,又能夠避免鍋爐尾部二次燃燒的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí),鍋爐正常運(yùn)行中,鄰爐輸粉裝置的存在,則為兩臺爐制粉系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)調(diào)度提供基礎(chǔ),可以減少制粉系統(tǒng)的啟停次數(shù),既可以延長磨煤機(jī)電機(jī)的使用壽命,也可以節(jié)省因制粉系統(tǒng)停止過程出力降低而增加的耗電量。


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6.其它改造案例

改造案例一:為提高煤粉分離器的分離效果和降低分離器阻力,部分電廠在試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對原粗、細(xì)粉分離器實(shí)施了技術(shù)改造。例如雨汪電廠將原ф2700mm徑向分離器改為ф3200mm軸向分離器,煤粉細(xì)度(R90)降至6%以下,回粉管堵塞現(xiàn)象消除,分離器清理次數(shù)大大減少。

改造案例二:部分電廠飛灰可燃物高的原因除煤粉細(xì)度、磨后溫度、風(fēng)/煤比等因素外,還有衛(wèi)燃帶設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致爐溫偏低,以及分級風(fēng)剛度低、分級風(fēng)管出口處結(jié)構(gòu)不合理造成分級風(fēng)摻入不足等原因,可通過改造解決。如雨汪電廠在爐膛兩側(cè)水冷壁30.54m以下各增加1725×1000mm衛(wèi)燃塊16塊,增加衛(wèi)燃帶面積56m2,以提高燃燒區(qū)域溫度;在分級風(fēng)管噴口內(nèi)壁增加澆注料,將原噴口內(nèi)徑由580mm改為500mm,以提高分級風(fēng)剛度;將爐膛折焰角處兩側(cè)長吹灰器下移600mm,以增加折焰角處吹灰效果等。

改造案例三:某電廠330MW機(jī)組雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)料位測量裝置改造,提高料位測量準(zhǔn)確度,運(yùn)行將磨煤機(jī)料位從400mm提高到1100mm,同時(shí)將原徑向型分離技術(shù)改造為二次攜帶軸向型雙擋板煤粉分離器,降低了煤粉細(xì)度,飛灰可燃物從1.7%左右將為1.0%以下,一次風(fēng)機(jī)單耗降低約0.15%。

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